大連石化公司不斷采取新技術(shù)、新措施,提高用水管理水平,水資源重復(fù)利用率穩(wěn)步提高,新鮮水消耗持續(xù)降低,今年前11個月,加工噸原油耗水0.51噸,在國內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。
實施污水減排回用技術(shù),提高水資源重復(fù)利用率。通過污水汽提處理,將煉油裝置的酸性水凈化后作為三套蒸餾裝置電脫鹽罐注水,每小時節(jié)約除鹽水 60噸,年節(jié)水量40萬噸;進行技術(shù)改造,采用三催化污水汽提裝置凈化水作為催化裝置煙氣密封水補水,每小時節(jié)約淡水10噸,年節(jié)約淡水近9萬噸。
落實技術(shù)改造措施,回收裝置蒸汽凝結(jié)水。改造儲運系統(tǒng)三油品罐區(qū)伴熱線2000米,多回收蒸汽加熱凝液15噸/小時;通過對四聯(lián)合車間一、二氣分凝結(jié)水回收系統(tǒng)改造,優(yōu)化換熱流程,采用熱媒水換熱回收伴熱線排汽,每小時多回收蒸汽凝結(jié)水10噸。
隨時查漏補漏,降低新鮮水漏損率。從地下水線上入手,購置先進查漏設(shè)備,組織專業(yè)人員“全天候巡檢”,發(fā)現(xiàn)損失率增加,利用測漏儀準確定位,找出漏點并及時維修。
完善節(jié)能設(shè)施運行狀況監(jiān)控檢查。建立全廠實時監(jiān)測系統(tǒng),監(jiān)督檢查全廠耗水系統(tǒng)運行狀況,有效提升了節(jié)水管理的實效性和科學(xué)性。