3月底至4月初,巴陵石化合成橡膠事業(yè)部順丁橡膠新裝置日產(chǎn)量達200噸,比前階段增加20余噸,創(chuàng)開車以來新高。
該事業(yè)部對原有的年產(chǎn)3萬噸順丁橡膠裝置實行挖潛擴能至年產(chǎn)6萬噸改造,年產(chǎn)3萬噸順丁橡膠新裝置去年5月建成投產(chǎn)。
3月份,該事業(yè)部利用計劃停車機會,對順丁橡膠裝置進行系列優(yōu)化,促進產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能提升。聚合反應是生產(chǎn)的首要關鍵過程,針對新裝置聚合反應轉(zhuǎn)化率低,聚合車間進行了出膠系統(tǒng)改造。他們還改進新裝置的分散劑加入方式,提高三釜凝聚工藝水平,避免掛膠、堵釜現(xiàn)象,同時清理部分堵塞停用管線,重新投用,優(yōu)化了整體工藝流程。
裝置檢修完工復產(chǎn)后,聚合車間對生產(chǎn)中溫度、壓力、液位等控制先實行手動操作,重新摸索最佳工藝指標;專門組織管理、技術人員跟班操作觀察,記錄兩條生產(chǎn)線24小時各時段產(chǎn)品性能指標情況,查找生產(chǎn)波動及故障原因,總結提、降量操作要領,健全與新裝置運行相匹配的生產(chǎn)管理模式。
該事業(yè)部還制定和完善相關規(guī)章制度,嚴格產(chǎn)品質(zhì)量把關,對出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題情形嚴格考核兌現(xiàn),強化質(zhì)量責任追究。前不久,產(chǎn)品中出現(xiàn)黑點膠和濕斑膠,聚合車間立即查找原因,并嚴密檢查成品外觀質(zhì)量,及時登記,確保有問題可追溯。該車間還將過程質(zhì)量指標細化分解,鼓勵班組之間開展質(zhì)量競賽,確立質(zhì)量標桿班組,促進了新裝置產(chǎn)量和質(zhì)量雙提升。